气动离合器每次出现故障,都需要将离合器整体拆下后更换闸瓦组件及气囊。但由于设计缺陷,拆卸离合器时必须先将与之相连接的小齿轮轴,小齿轮轴承箱,喷油润滑装置,大齿轮护罩完全拆除后才能将离合器整体吊出。
1.设备现状:
气化中心共三台棒磨机,各配备一个气动离合器。气动离合器每次出现故障,都需要将离合器整体拆下后更换闸瓦组件及气囊。但由于设计缺陷,拆卸离合器时必须先将与之相连接的小齿轮轴,小齿轮轴承箱,喷油润滑装置,大齿轮护罩完全拆除后才能将离合器整体吊出。且由于每次拆卸小齿轮轴及其轴承座,使得安装时必须重新调整大、小齿轮的啮合间隙,调整小齿轮轴两轴承箱的同轴度,调整小齿轮轴半联轴器与离合器轴线对中。故整个检修过程在连续工作情况下至少需要8人×20小时。
2.改造方案:
气动离合器结构图如下。经过拆检,我们发现,之所以离合器在的拆卸不能整体吊出,主要是因为图中所示的联轴器半轮处A、B位置分别存在5mm,10mm的凸面(主要作用是保证两连接部件同心,起定位作用。)这两个定位面使得轮毂不能径向移动,故无法吊出。要想在径向能直接吊出离合器,就得将定位面车削去除。摆脱15mm的径向定位面限制。
我们的具体方案是:
2.1.制作厚度为16mm的法兰垫片,并加工M10吊装螺栓孔2个。安装垫片在图中A位置。即:拆卸离合器整件后将减速机端半联轴器、法兰垫片、离合器侧板连接后一起加工定位销孔2~3个,用直径20mm,锥度1:50的定位销进一步定位三个部件。
2.2.将齿轮轴端面车削去除材料厚度17mm。
2.3.将小齿轮轴联轴器尾部(即小齿轮侧)端面车削去除材料厚度16mm。
2.4.安装时使小齿轮轴端面与联轴器半轮端面平齐。然后将离合器部分整体吊入,在图中A位置吊入16mm的法兰垫片,并用定位销定位3部件(减速机端半联轴器、法兰垫片、离合器侧板)后紧固圆周螺栓。
3.改造所需材料
序号 |
名 称 |
规 格 |
数 量 |
备 注 |
1 |
热轧钢板 |
δ16mm |
0.6㎡ |
|
|
|
|
|
|
4.改造效果预计
改造后的拆装步骤:
4.1.拆卸
4.1.1.拆卸减速机端半联轴器法兰螺栓36条,使减速机端半联轴器、法兰垫片、离合器侧板分离。
4.1.2.用行车将后16mm的垫片抽出,放置安全位置。
4.1.3.用行车将气动离合器整体支吊,防止拆卸其他螺栓时联轴器掉落。
4.1.4.拆卸小齿轮轴联轴器半轮的法兰螺栓24条。
4.1.5.整体吊出气动离合器整件。
4.2.安装
4.2.1.复查减速机主轴与小齿轮轴的同轴度。
4.2.2.将气动离合器整件吊装至转子中心位置。
4.2.3.连接并紧固刹车轮毂与小齿轮轴半联轴器。
4.2.4.将16mm法兰垫片吊装至离合器与减速机半联轴器中间。将定位销钉穿入3个部件销孔内,定位准确后紧固圆周36条螺栓。
4.2.5.将定位销取出,复查气动离合器动静部件的间隙是否均匀。
经过改造,大大缩短检修时间,预计检修时间缩短至8小时×6人。避免了因检修气动离合器而拆卸齿轮轴,影响齿轮轴的对中及大、小齿轮啮合间隙等技术要求,保证了齿轮啮合的稳定性。