1974-01-25T13:26,某电厂806号机组(12 MW)大修,关闭了发电机供氢门,对发电机进行了排氢。检修人员在供氢门后打一胶皮闸垫,对氢系统进行"隔离",准备焊接发电机下部供氢门后氢管道。测量动火点周围含氢量合格后,焊工开始焊接,第1次未打着火,第2次打火后只听得一声巨响,发电机下部发生爆炸,造成现场6人不同程度受伤,发电机损坏严重,机房玻璃全部破碎。
30年前"事故报告"中的责任分析为:在断绝氢管路加垫中,施工人员对规程不熟悉,技术员思想麻痹,违反安全措施,未发现胶皮垫中有一小孔,小孔漏氢而造成。
可历史有时会惊人相似。2003-03-10,某发电厂2号机组(600 MW)小修。14:10左右,工作负责人带领3名作业人员相继进入发电机端部准备进行作业,2人已经进入发电机励磁侧端部,当另一名作业人员头部和上半身刚进入发电机励磁侧端部入孔门时,发生励磁侧局部气体爆燃,造成1人死亡、2人受伤的人身伤亡事故。
事故调查组调查分析认为,事故的直接原因是由于供氢系统阀门年久失修出现漏氢,氢气漏到发电机内部积累到爆炸浓度,引发爆炸。
"事故报告书"认为:
(1) 发电机供氢系统从投产至今未进行过彻底检修。供氢系统阀门因年久失修出现渗漏,氢气漏到发电机内部逐渐积累,直至达到爆炸浓度,是事故发生的直接原因。
(2) 该机组投产以来,发电机作业始终采取阀门隔离措施,没有采取氢系统加装隔离堵板的措施,从而使渗漏氢气进入发电机内部,严重违背安全工作规程。
(3) 运行操作不用操作卡、不做记录,没有严格执行操作票制度;发电机排氢后关键的隔离阀门没有挂警告牌,安全措施不全;供氢系统存在的阀门缺陷处理不及时,设备管理存在漏洞;现场机组检修规程不能满足供氢系统作业安全和质量要求。
上述两起氢爆炸事故虽然发生在不同年代、不同容量的发电机组,且发电机组均已进行气体置换,看是偶然,其实是必然,因为有关人员均违反了《电业安全工作规程》(热力和机械部分)第444条"储氢设备'包括管道系统'和发电机氢冷系统进行检修前,必须将检修部分与相连的部分隔断,加装严密的堵板,并将氢气置换为空气,按照第443条规定办理手续后,方可进行工作"的规定,没有将检修部分与相连的部分隔断,并加装堵板,结果让氢气"钻了空子",以至发生事故,造成重大损失。